神南产业公司:为风机变频器“把脉开方”的16个日夜

2025-12-31 11:17:42 来源:西部决策网

2025年12月31日,随着最后一台设备稳稳装车,电工一班班长王凤林长久紧绷的肩膀终于松了下来。小保当矿这批风机变频器的检修任务,终于按期交付。

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回望这段日子,王凤林记忆犹新——设备初到车间时,班组成员围着这批“陌生来客”议论纷纷:“结构不一样,工期这么紧,人手又不够,咋办?”当时,王凤林自己也眉头紧锁。任务重、时间紧,加之部分骨干力量正在小保当、曹家滩其它项目上奋战,人手捉襟见肘。一场与时间赛跑的攻坚战,就这样开始了。

破局:两班倒与夜间攻坚,把时间“抢”回来

面对人员短缺,王凤林没有等待支援。他迅速调整班组运行模式,打出“组合拳”。

两班倒接力:将现有人员分为早、晚两个班组,设备不停、检修不停,硬是把单班8小时拉长为16小时连续作业。

夜间攻坚组:白班正常运转的同时,组织技术骨干组成加班攻坚组,针对调试难点进行集中突破。

动态补位:班长、技术员全程跟班,既指挥协调,又随时顶岗作业。“那段时间,车间里灯火通明是常态,但没人抱怨,大家都知道任务等不起。”王凤林回忆道。

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奔波:一人跨两地的协调战

首要难题是检修计划与配件提报。为确保配件齐全、计划可行,班组技师闫科主动扛起责任,在车间与矿上两个项目间来回奔波,硬是在紧张的时间里完成了所有前期协调与准备工作。

不同于往常的方形外壳,这批风机变频器采用圆形结构,螺丝对位、固定安装、吊装支护,每一步都充满风险。班前会上,王凤林每天都强调:“作业前支护必须到位,安全一刻不能放松。”

调色:当传统技艺遇上AI辅助

设备检修完毕,另一道难题浮现——涂装。不同于以往常见的军绿色,这批设备的漆色透着独特的红黄质感,调漆成了技术活。

就在大家反复试验仍难以匹配时,青年员工王哲灵机一动,尝试用AI工具辅助:拍照识别颜色,询问调色比例与方法。AI给出了详细的配方建议,班组依此反复调试,终于配出了与原漆色极为接近的涂料,为设备穿上了一身“复原装”。

调试:技术攻坚的集体突围

最大的挑战始终在于核心的检修与调试。圆形结构带来内部布局变化,调试过程中频现技术难题。在班长王凤林与技术员的带领下,全班凝聚成一股绳:老技师凭借经验稳扎稳打,青年员工带着新思路大胆尝试。大家白天现场摸索,晚上复盘研讨,一步步攻克参数设定、兼容匹配、性能优化等关键环节。

正是通过这样一次次试错、一轮轮验证、一场场头脑风暴,全班人员一步步攻克了从参数设定、兼容匹配到性能优化的所有关键环节。当一台台变频器在测试台上连续稳定运行,所有指标均达到标准时,那种由深度专注而带来的疲惫与喜悦,成为这个班组最难忘的职业勋章。

交付:汗水凝结成信任

连续多日的奋战,从晨曦微露到星夜沉沉,电工一班最终啃下了这块“硬骨头”。设备不仅如期交付,其性能与外观均达到矿方要求,赢得了高度认可。

“人手再紧,只要我们科学组织、齐心协力,就一定能挤出时间、抢出进度。”王凤林望着远去的运输车辆感慨道。这场攻坚,考验的是管理智慧,锤炼的是团队战斗力,诠释的更是“用紧日子过上好日子”的实干担当。

从焦虑到从容,从困境到突破,电工一班以行动证明:在陕煤集团“用乙方思维做甲方”“用营销思维抓生产”的理念指引下,没有什么任务是完不成的“硬仗”。他们用智慧与汗水,在平凡的检修岗位上,书写了不平凡的担当。(供稿:王哲  王佩佩)

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