近日,柠条塔矿业公司机修工区以提升自修质量为抓手,通过细化分解、精准维修、清洗组装,高效完成S1218泵站检修任务,交出了一份降本增效的亮眼“成绩单”。
该工区全员复盘了历年泵站维修案例,发现传统“整体式”检修容易遗漏隐蔽问题,导致设备返修率高、维修成本。为此,该工区创新提出“拆解式”检修法——将泵站机械部件、电机电气系统、管道阀门、辅助设备等全部拆解,逐一“体检”,确保每一个零件、每一处接口都得到精准诊断和修复。
“比如滑块磨损、滑道磨损、机械密封老化这些小问题,过去可能被忽略,现在通过拆解能提前发现,避免带病运行。”机修班班长任乐乐说。
这种检修方式,看似增加了工作量,却从根本上降低了返修率和备件损耗。经统计,此次检修共发现并解决隐蔽故障点65处,更换的易损件数量同比减少30%,预计可延长泵站使用寿命20%以上。
与此同时,该工区各班组纷纷创新工作方法:钳工班实施“分片包干”责任制,电工班建立“预防性维护清单”机制,焊工班开展“废料再造”技术攻关......这些举措,生动展现了工区全员参与降本增效的实践成果。
截至目前,机修工区已完成S1236、N1120全部自修任务,累计维修额为4630.84万元,已达全年自修进度条46.31%。(供稿:张丽 周奋波)