在神南产业发展公司搬家中心检修车间,一群身着深蓝色工装的检修工人正穿梭于设备之间,他们的身影与轰鸣的机械声交织成一曲奋斗的乐章。面对井下设备安装回撤的紧迫用车需求,检修车间全员迎难而上,以“自主维修降成本、精细管理增效益”为目标,打响WC55Y-6#框架式支架搬运车整车大修攻坚战,为全年生产任务筑牢基础。
稳字当头,统筹谋划保进度
为确保大修工作高效推进,该区队提前部署,抓住生产间隙期科学调配资源。从制定大修计划、组建技术专班,到工器具配置、后勤保障,每个环节均精准落实。车间抽调青年技术骨干惠小红,由发动机维修专家马海龙带队成立专项小组,以“稳技术、严流程、细操作”为准则,对车辆进行全面拆解检测。从动力系统到液压管路,从传动机构到电气线路,团队逐项攻克技术难点,确保大修进度与质量“双达标”。
严抓安全,筑牢防线守底线
此次大修涉及吊装、登高、动火等高风险作业,且该区队车间库房改造期间存放车辆密集,安全管控压力陡增。为此,该区队安全组量身定制专项方案,细化作业流程,强化风险预判。班前会上,安全员通过“一问一答”形式,帮助全员掌握危险源辨识要点;作业中,专人全程盯控防护用具穿戴、设备状态及操作规范,杜绝“三违”行为。同时,该区队增设临时消防设施,划分清晰作业区域,以“零容忍”态度守牢安全红线。
细处着手,精益管控降成本
“零件摆放要分区,液压接头防污染,一颗螺丝也不能浪费!”马海龙反复强调细节的重要性。走进大修现场,黄色隔离栅栏将备件区、工具区、拆解区规划得井井有条,小到螺栓螺母均按规格分类存放,旧件清洗修复后优先复用。车间严格推行“用旧不新、交旧领新”制度,结合库存物资灵活调配配件,仅液压泵修复一项便节约成本3.2万元。此外,团队创新采用“模块化检修”模式,将整车拆解为12个独立单元同步作业,工期缩短20%,效率显著提升。
从晨曦微露到夜幕深沉,检修工人的工装被汗水浸透,手上的油污记录着日夜鏖战的点滴。青年骨干惠小红为攻克变速箱异响难题,连续三天蹲守现场;老师傅马海龙带领团队利用废旧材料自制专用工具,节省采购费用。正是这份对细节的执着、对成本的严控,让“降本增效”从口号变为行动。
目前,WC55Y-6#支架搬运车大修已进入喷漆阶段,搬家中心检修车间用实干证明:自主维修不仅是一场技术攻坚,更是一次管理革新。未来,团队将继续以“拧干成本毛巾最后一滴水”的决心,为公司高质量发展注入强劲动能。(供稿:张保国)