“铰接销拆解工装太好用了,成功解决了在井下更换销轴时的难题。”神南产业发展公司机电设备维修中心支架车间经理刘德珩兴奋地说。
今年3月,机电设备维修中心接到曹家滩矿业公司委托,由于122104工作面新装备两柱掩护式10米超大采高智能化液压支架,使用过程中出现顶梁与掩护梁铰接销轴存在断裂现象,需要进行更换。
然而,由于井下空间狭窄,传统方法更换销轴费时费力,严重影响生产效率,车间生产副经理魏磊磊将“如何解决井下液压支架销轴的拆卸难题”作为攻关课题,寻求最佳解决方案。与工作经验丰富的老师傅一起分析琢磨,甚至挽起袖子与维修工一起拆卸,以便准确掌握液压支架销轴难拆卸的关键所在。就这样,他边看边干,边琢磨边尝试,通过多次改进和完善后,终于设计出了一套“超大采高液压支架铰接销拆解工装”。
该装置采用模块化设计,利用液压原理,由主体框架、一根强力拔销油缸、两根辅助油缸、销轴连接端、液压系统等核心部件构成。销轴连接端用于连接销轴与拔销油缸,针对变形的销轴或外部断销情况,采用M42螺栓拧入铰接销盲孔进行拔取;内部断销则通过螺纹钢焊接在断销断面上进行拔取。使用时将工装放置在工作平台上,销轴连接端连接至销轴末端,液压系统接通井下高压液体,通过操作阀调节油缸,使拔销油缸与销轴连接端进行连接,然后操作强力拔销油缸进行第一段拔取,当强力拔销油缸走完行程后,操作辅助油缸动作,完成整个销轴的拔取。
整个工装采用分段拔销的方式,具有拔销力大、体积小、操作简单方便的特点,且高压液体采用井下乳化液泵站,动力源方便。适用于井下销轴的更换作业,高效的拆解工装能够加快销轴的安装和拆卸速度,缩短检修时间,从而提高煤矿的工作效率。
“有了这套装置,我们可以在短短几个小时内完成原本需要一整天才能完成的工作,大大提高了工作效率。”该车间生产经理魏磊磊赞不绝口。
这套“超大采高液压支架铰接销拆解工装”不仅减少了员工在井下作业的时间,还降低了因长时间作业而可能引发的安全风险。工人们不再需要在狭窄的空间内进行繁重的体力劳动,大大减少了因操作不当或疲劳作业导致的事故。
通过后续跟踪,该装置操作反馈实效良好,目前累计更换顶梁铰接销14根。工装投入使用前,通过使用氧熔棒熔化顶梁铰接销后进行更换,每班5人,三个班仅更换1根断裂铰接销,更换效率低,创新工装投入之后,销轴更换作业由传统的人力操作转变为机械化作业,可以直接将断裂的销轴进行整体拔取,更换效率得到提升,每班5人可更换1根销轴,同时,还有效消除了生产作业中的安全隐患,减轻了职工劳动强度,保障了安全生产。
同时整体设计安全稳固,结构简单、操作方便。作业人员可以远距离控制工装,不用近距离接触运动部位,杜绝了以往作业方式存在的安全隐患。同时该装置一物多用,也可以适用于其他型号液压支架铰接销井下拆解。
今年以来,机电设备维修中心聚焦目标任务,坚持突破规则,推陈出新,秉承创新工作做好了就是凝聚力,创新工作做好了就是竞争力,通过创客联盟释放磁吸效应,致力于创新创效,取得良好成效,为公司高质量发展不断积聚新动能。(供稿:王元)